寿力02250131-498空气过滤器
通过对该压缩机润滑油进行分析,300万K-101B压缩机使用的润滑油为美孚威格力533,目前X山子炼油厂所有往复压缩机均使用此润滑油。厂家要求压缩机气缸注油量为11~15滴/min,现场新氢缸一X原先的注油头只有一个在十点钟方向,实际测量注油量满足使用要求,考虑到机组在实际运行过程中注油点只有一个会注油不均匀,因此现场在新氢缸一X缸头2点钟方向增加一个注油点,调整两个注油点的注油量为8~10滴/min,这样新氢缸一X缸头总的注油量就为16~20滴/min。通过检修拆检活塞组件可以看到,润滑油在活塞环及支撑环表面润滑均匀。前期和压缩机厂家技术人员进行交流,试图通过增大或减少注油量来验证活塞环及支撑环磨损的现象,但是效果都不是很理想,仍然会出现活塞环及支撑环磨损。
正常情况下,压缩机的活塞环和支承环寿命应该在6000h以上(常规介质,无油或少油工况),当压缩机的气缸出现正常磨损,或活塞环和支承环的材质有所改变,活塞环和支承环寿命可能有所降低,但对不会出现只能用一两天的异常状况。如果发生这种异常状况,一定是压缩机某个环节出现了严重问题。通过和沈阳远大压缩机厂技术人员交流分析认为,原机活塞环数列设计较少,24kg的压差分布在5个活塞环上(见图7),各个活塞环承受的径向压力(背压) 过大(尤其是外端两侧的2个环),这是活塞环异常磨损的主要原因。由于支撑环和活塞环设计为斜切口,在压差作用下活塞环产生旋转属正常情况。根据国内压缩机设计的习惯及有关公司长期设计、改造氢气压缩机的经验,对比分析发现该压缩机活塞环数量偏少,易造成单个活塞环承受径向力过大出现磨损加剧。